提供个资料你参考以下
原因分析
机组超速试验后
3000r/min
空负荷运行,并网前油泵切换跳机后,显示润滑油压低开关动作发
信号跳机,为何会出现此现象呢?并网前油泵切换过程中,高压启动油泵先停运后,交流润滑油泵
未停前,主油泵出口压力指示正常,为何会存在切换停运交流润滑油泵后润滑油压降低现象呢,是
否误发信号?
通过表
1
所示各油泵切换工况试验,排除了润滑油压低开关动作误发信号跳机的可能。如表
1
中油泵切换工况
4
,直流润滑油泵并联运行能保证润滑油压正常,而且润滑油压低开关没有动作信
号,停运高压启动油泵,仍存在跳机现象。查看油泵切换前,主油泵入口就地油压表指示为
0MPa
,油泵切换后,查历史曲线知透平油侧调节油压力在停运高压启动油泵后降低到
0.9MPa
以
下,这必将导致薄膜阀上腔油压即保安油压降低,致使薄膜阀掉闸不能正常工作,
AST
油压由于薄
膜阀掉闸打开而泄掉,导致汽门动作跳机。判定油泵切换跳机主要是主油泵出口透平油压力低所
致,而主油泵出口压力低是因为主油泵入口无油压。
通过活动#
1
射油器出口可调逆止门开度调节顶杆,排除了#
1
射油器出口可调逆止门卡涩打
不开的可能。主油泵出口压力低,是主油泵本身不工作?还是#
1
射油器底部吸入口圆盘逆止门卡
涩未打开,导致#
1
射油器无法正常工作供油?也或是#
1
射油器底部动力油吸入口法兰密封面泄
漏导致#
1
射油器供油不足?在进行油泵切换工况试验时,发现在交流润滑油泵并联运行情况下,
主油箱内部的射油器底部存在向上翻油现象,但是直流润滑油泵并联运行不存在主油箱内部向上翻
油现象,这又为何?这是否说明#
1
或者两台射油器底部动力油入口法兰密封面存在泄漏?该处法
兰密封面垫片为聚四氟乙烯材质,不容易漏,首次并网为何不存在此故障?
全国火电
100-200MW
级机组技术协作会
2008
年年会论文集
汽轮机
343
故障前,机组已经并网运行过,可排除#
1
射油器底部吸入口圆盘逆止门卡涩及主油泵本身不
工作缺陷导致的主油泵出口压力低。通过再次启动冲转过程对主油泵出、入口压力及润滑油压变化
的记录分析(见上表
3
故障前参数),主油泵出口油压先逐步降低后随转速升高又逐步升高,完全
排除主油泵本身不工作缺陷。冲转过程中,润滑油压先降低后升高,仅靠交流润滑油泵工作供油量
是不行的,只有#
1
射油器底部吸入口圆盘逆止门正常打开,通过#
1
射油器向主油泵增加供油
了,才能确保主油泵出口油压及润滑油压的逐步升高,所以也完全排除了#
1
射油器底部吸入口圆
盘逆止门卡涩缺陷。
机组是在完成超速试验后出现本文所述故障的,结合主油箱内部的射油器底部存在向上翻油现
象,判断为由于机组超速试验,随着转速升高引起主油泵出口超压,导致射油器底部动力油入口法
兰密封面泄漏,从而造成射油器乃至主油泵出力低,导致故障发生。
由于射油器动力油吸入口法兰密封面泄漏,在机组
3000r/min
运行时#
1
射油器也无法向主油泵
提供足够油量,所以只有在交流润滑油泵并联运行的情况下,交流润滑油泵出口经过
φ
50
节流孔供
至#
1
射油器出口可调逆止门后,即供至主油泵入口,才能确保主油泵出口油压建立。当主油泵出
口油供至两台射油器入口处时,射油器入口法兰泄漏必然导致主油箱内部向上翻油。而直流润滑油
泵并联运行不能给主油泵供油,且高压启动油泵运行也没有给射油器供油,这就是交流润滑油泵停
运后,直流润滑油泵并联运行时,主油箱内部不存在向上翻油现象的原因。
综上所述,判定油泵切换跳机故障主要是主油泵出口压力低所致,直接原因是#
1
或者两台射
油器底部动力油吸入口法兰密封面泄漏。