这个如果排除是焊丝的问题的话,就跟铸件本身的材质有关系,有的铸铝件如果是压铸件,在氩弧焊高温过程中,容易出现铸件杂质往熔池返的现象,这种情况下容易出现气孔。
换一个牌子的焊丝,然后工艺和手法没有问题,就可以断定是那个原因。如果是那个原因的话,建议用WE53的低温焊丝直接在气孔上盖住,可以采用的方式可以是气焊或者氩弧焊均可。这个案例有过运用,主要是压铸件产品上。
在焊接前是否将焊接区域清理干净,开始焊接后将点焊点位置是否打磨去除,收弧与起弧焊接处同样需要打磨,如果条件允许,可以在焊接完成一道后进行100%PT检测,检测没有问题,将着色剂清理赶紧,然后再焊接第二道。另外,焊材也有很大的影响,原则上是与铝铸件材质接近的焊丝即可。