解决合闸弹跳的对策
弹跳对真空灭弧室电寿命的危害到底有多大?在合闸过程中,由于动静触头的非弹性碰撞引起弹跳,弹跳值大小与诸多因素有关,如触头弹簧的弹力、合闸速度、开距以及真空断路器的触头材料等等,安装、调试质量、零部件如铝支座、灭弧室、轴销、换向器的加工精度都影响真空断路器合闸弹跳时间的长短。为了把合闸弹跳减小到规定范围内,通常采取以下措施:
(1)提高配件的加工精度,使铝支座与轴、换向器与钢销、轴等紧密配合,减小间隙。
(2)加强装配工艺质量控制,提高装配工艺质量,在真空断路器装配过程中,注意安装合理,不使真空灭弧室受到额外应力,调整导向管的位置,使灭弧室动触头运动轨迹,在灭弧室的轴心上,真空灭弧室动触头活动自如,无任何卡涩现象。
(3)适当加大触头超程弹簧预压力。
通过采取以上措施,可以有效地控制弹跳时间。
ZN23-35真空断路器由于触头面积大、行程长,合闸速度快、冲量大,尤其是在配CT10型弹簧操作机构时,弹跳大而且不易稳定,为了减小弹跳值,在真空断路器灭弧室静端如加设蝶形簧等措施,形成合闸缓冲,这样合闸弹跳是小了,却带来断路器工作不可靠的问题,在江苏盐城供电部门,调试人员反映某大型开关厂生产的ZN23-35真空断路器在安装前测试弹跳值非常小,三相均只有1ms,但一旦连上母排,弹跳就变得非常大,就是因为采用了静支座合闸缓冲。在安装前,缓冲效果明显,所以弹跳较小,但连接上母排以后,静端被固定,失去了缓冲效果,导致弹跳加剧。一般情况下,进行机械特性试验都拆除了母线,所以这种情况较隐蔽,不易被察觉。在加了合闸缓冲装置以后,合闸过程中静触头不再是刚性的,静触头随动触头运动距离加大,灭弧室抖动幅度随之增大,这样极有可能造成灭弧室外壳破裂,而且在开断故障电流时,故障电流所产生的巨大电动力,会造成灭弧室横向摆动,导致灭弧室损坏,从而引发断路器爆炸事故。靠降低断路器的可靠性来保证合闸弹跳参数,延长本已足够长的真空断路器的电寿命,是得不偿失的。
开断是分闸动作,一般合闸叫弹跳,分闸叫反弹。引起分闸反弹的主要原因一个是分闸速度过快,第二个是缓冲未起到应有的作用。解决的办法一是测量真空断路器的超行程(不能过大)、开距等,以及分闸速度,将分闸速度调整到额定的范围(如果反弹较大,取额定范围内的较小值);二是调节油缓冲。以上是说的通常的弹簧操动机构的方法。永磁断路器合闸从理论上可以消除分闸反弹。
永磁断路器零弹跳是没依据的。可以做的很小,不过弊大于利。
首先分闸是会出现弹跳的,在仪器上可以看到,一般很小,很难解决,主要原因还是真空灭弧室安装垂直度的原因,绝缘筒松开合上闸后在把螺丝拧紧。看看。
弹簧的问题,还有就是你的电流额定值调的太低了,
第一 漏电保护 第二 断路器已损坏